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304不銹鋼冷軋板拋光后廣泛應用于電梯板蝕刻板、鈦金板、LoG0等裳飾行業(yè),產品精致美觀、附加值高。隨著人們生活水平的提高,需求量越來越大,市場前景廣闊。但是304不銹鋼冷軋板拋光后容易出現“小白點”的缺陷,影響實物質量,無法滿足用戶的要求。而且“小白點”缺陷在冷軋2B表面很難用肉眼分辮出來,只有拋光后才會顯現,給質量控制和改進帶來較大難度。本文針對304不銹鋼冷軋板拋光后的“小白點”缺陷,提出其形成的機理和改進的方向,并在生產實踐中得到應用,取得了良好的效果。
1、拋光“小白點”產生的原因
傳統304不銹鋼2B板冷軋工序為原料退火酸洗后冷軋再進行成品退火酸洗。原料熱線工藝為退火、拋丸除鱗、酸洗。一般經過拋丸除鱗304 NO.1板面粗糙度Ra值在3.0 um左右。由于帶鋼表面存在祖糙面,在冷軋過程中第一道次軋制時較高的波峰不能逐漸消平,導致軋制折疊而產生分層,帶鋼表層出現凹坑。由于冷軋加工硬化后續(xù)鋼板基體流動性變差,凹坑無法填充殘留在帶鋼表面。經過冷軋多道次的軋制,表層基體變的很薄,在成品退火酸洗時分層組織被腐蝕而脫落,留下坑狀缺陷,肉眼觀察為一個“小白點”。在普通顯微鏡下放大觀察實為一個小坑。經過拋光加工后由于顏色的對比顯得更為明顯,是制約304不銹鋼2B板用于拋光加工的主要原因。
2、拋光“小白點”的改善措施
了解“小白點”的形成機理后,通過進一步模擬發(fā)現當原料表面粗糙度降低時,即減小波峰谷的高度差,或者減小冷軋軋制變形量,達到一定臨界值時冷軋后鋼板表面分層的現象消失,而留下一處開放的凹坑,經過多道次的軋制凹坑逐漸被壓平展,帶鋼表面基體變得平滑,凹坑消失。如果304 No.1板表面粗糙度足夠低,通過優(yōu)化軋制變形量,會改善冷軋后304不銹鋼2B板不銹鋼拋光后“小白點”的缺陷。
3、熱線不拋丸工藝
通過降低304 NO.1表面粗糙度可以改善拋光“小白點”缺陷,但是還是做不到完全消除,對于LOGO等要求“無缺陷”的行業(yè)還需要進一步改進。沿用降低粗糙度的思路,如果熱軋卷表面不拋丸處理,直接通過酸洗除鱗,保留熱軋表面則可以得到粗糙度更低的表面。但是采用熱線不拋丸的工藝,又帶來表面鐵鱗的去除效率和是否能除盡的問題,為解決這一問題,采用降低工藝速度、増加酸溫和酸濃度來保證除鱗效果。最后形成試驗工藝方案,并在混線進行了生產試驗,試驗條件:工藝速度5m/mnin;拋丸機完全停用;酸洗條件是硫酸質量濃度280g/L,酸溫80℃,氫氟酸質量濃度40g/L。試驗結果表明304不銹鋼采用此不拋丸酸洗工藝,表面無殘留鐵鱗(50倍顯微觀察),測量粗糙度Ra在1.5左右,遠低于采用拋丸酸洗工藝2.5左右的水平。且相比采用拋丸工藝,在電鏡下觀察基體組織均勻,幾無缺陷。
采用熱線不噴丸工藝生產出的304不鋼NO.1板冷軋后已成功應用于LOGO料的生產,表面無拋光“小白點”缺陷。
4、結論:
(1)降低304不銹鋼NO.1板表面粗糙度,可顯著改善冷軋后2B板表面拋光“小白點”缺陷。
(2)采用熱線不拋丸酸洗工藝,可以從根本上消除304不銹鋼冷軋2B板拋光“小白點”缺陷,顯著提升304不銹鋼2B板的表面質量。
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